改善達人——王防振
在這一年里,精益生產(chǎn)讓我更專注工作,大處著眼,小處著手,于細微處的改善做起,銳意創(chuàng)新。進入精益生產(chǎn)班組以后,創(chuàng)新深深地吸引了我。在工作中,發(fā)現(xiàn)問題就及時上報寫提案做B/A,這一年來寫了52個合理化建議。已完成改善的也有32份,其中,《冷壓機油溫可視化改善》在評比中獲得二等獎。“改善達人”,這個榮譽稱號讓我清楚地認識到身上的責(zé)任和壓力更大了。為了能夠勝任這個頭銜,我要把精益的思想和理念傳播給我身邊的人,告訴他們改善無大小,改善從我做起,改善從小做起。在今后的工作中,我會在業(yè)余時間多向其他崗位的老員工請教,向車間技術(shù)骨干請教,爭當(dāng)多能工。只有技術(shù)和設(shè)備革新,才能讓你在工作中使自己輕松下來。讓精益生產(chǎn)駐扎在我們心里,精益生產(chǎn)一直走下去!
優(yōu)秀學(xué)員——徐晨
回顧這三個月的培訓(xùn),有課堂授課、課間討論、現(xiàn)場實操、課后作業(yè)以及戶外拓展等,每一個專題都是為我們“量身定做”的,針對性很強,都是我們班組長當(dāng)前成長最急需提高的素質(zhì)。值得慶賀的是,我們不負眾望,以飽滿的熱情,勤懇的作風(fēng),高度認真的態(tài)度來參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),也真正做到了學(xué)有所獲,學(xué)有所用,用有所果,特別是改善過程常用的方法及工具,如目標(biāo)管理、高效會議管理、TPM設(shè)備目視化管理、PMC計劃管理等管理方法,QCC課題改善、頭腦風(fēng)暴法、5Why分析法等常用改善工具。確確實實提高了自身業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì),此刻我們既感到十分的高興和自豪,同時也感到了沉甸甸的壓力和責(zé)任,因為我們的能力越來越大,責(zé)任也就越來越大,能做的改善,能創(chuàng)造的價值也就越來越大,但我們保證,絕不退卻,勇于擔(dān)當(dāng),為公司、為客戶創(chuàng)造更多的價值。
要說我們培訓(xùn)感受的話,那可真是五味雜陳。在培訓(xùn)過程中,當(dāng)我們完成作業(yè)取得第一的時候,有開心、有喜悅;當(dāng)我們?yōu)榱送瓿蓤F體拓展項目時,有汗水、有興奮;當(dāng)我們提出的觀點被反駁的時候,有熱情、有激動;當(dāng)我們未能達成目標(biāo)任務(wù)時,有懊惱、有后悔;當(dāng)我們在質(zhì)疑公平性時,有憤懣、有無奈;當(dāng)我們即將要畢業(yè)的這一刻,有不舍,有留念。但我覺得不論是怎樣,只是因為我們用心了,才能有這些感受,才能切身體會。也正是這樣才讓這三個月不簡單、不平凡,極大地豐富我們的工作與生活,提升了我們自身的能力與價值。
在此,請允許我代表參加學(xué)習(xí)的學(xué)員承諾,在以后的工作中努力做到三個方面:第一,確立目標(biāo),履行責(zé)任;第二,服從管理,執(zhí)行到位;第三,精誠團結(jié),增強交流。
最佳精益團隊——A車間
——A車間主任桂林志
2015年10月16號,精益生產(chǎn)的號角在奔朗吹響。經(jīng)過一年的努力奮斗,我們團隊取得一些可圈可點的成績:滾刀效率提升38.5%,質(zhì)量提升26.9%,磨邊輪效率提升51.8%,質(zhì)量提升28%。在此感謝精益老師的指導(dǎo),公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和我們團隊成員敢于創(chuàng)新和高效執(zhí)行的精神。
一年時間我們團隊收獲頗多:1.組織架構(gòu)經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)整和車間內(nèi)部的細化,減少了脫產(chǎn)人數(shù),脫產(chǎn)人員數(shù)量從24人減少到14人,減少了“部門墻”,為我們的高效執(zhí)行打好了基礎(chǔ)。2.我們團隊敢于創(chuàng)新,團隊進行了三個大課題的改善,已基本達成目標(biāo)。如:2-1.磨邊輪生產(chǎn)效率提高30%,參考9月份值實際已經(jīng)提升51.8%;2-3.整體壓式磨邊輪良率提高至98%,參考9月份值實際已經(jīng)提升96.67%;特別是我們的第三項3-3.滾刀焊接崗位改善滾刀搬運和提升質(zhì)量項目,解決了困擾我們多年的滾刀搬運和工傷隱患問題,提升了我們的產(chǎn)品品質(zhì)。3.我們團隊發(fā)動員工全員參與改善,到目前為止共收到改善提案516份,83件B/A參加PK賽,29份B/A可以學(xué)習(xí)推廣。
車間的品質(zhì)效率提升和高效執(zhí)行離不開考核制度的支撐,2016年車間共形成相關(guān)考核制度9份,有效的支持最佳精益團隊的打造。
精益生產(chǎn)改善永無止境,我將帶領(lǐng)我的團隊繼續(xù)奮戰(zhàn),抓住改善品質(zhì)和降低成本的目標(biāo)不放棄,勇于擔(dān)當(dāng),繼續(xù)創(chuàng)新,繼續(xù)改善。
B/A案例分析
滾刀焊接崗位基體打磨工序優(yōu)化
A車間滾筒基體在焊接前,需要將表面打磨光亮,由于放置滾筒基體的推車較低,員工需要彎腰打磨,且打磨后是用手拿著軟管給滾刀基體沖洗,操作不方便,勞動強度大。A車間員工吳友兵靈光一閃,找到了解決此難題的方法,并著手嘗試改善。首先將盛放滾筒基體的推車抬高,可與焊接工作臺對接,員工就無需彎腰打磨;然后在滾刀基體打磨崗位接上鐵管,固定好位置,在鐵管不同間隔處開小孔,并在鐵管邊上裝個水閥,沖洗滾刀基體時,只需扭下閥門,水就自動從小孔中沖出來沖到基體上,自動對基體進行沖洗。此舉得到了操作員工的贊賞,從此他們的工作輕松了許多。
D8倒角輪包刀頭改善
A車間圓柱輪在防銹時需要將刀頭遮住,不能將油漆弄到刀頭上,之前的辦法是用美紋紙將刀頭一圈一圈的纏住,完成防銹后再拆除;本著精益的思想,A車間陸任傳著手改善,將橡膠皮剪成合適寬度和長度,用橡膠皮代替美紋紙包刀頭,包裝方便,拆除也很容易,可起到保護刀頭的作用,且可以反復(fù)使用,節(jié)約生產(chǎn)成本。
膠水節(jié)省成本改善
B車間拋釉塊在粘接拋釉片的過程中,拋釉片直接蘸取膠水然后和拋釉片的背面與膠墊相粘接,稀膠水每次用量無法控制,且在固壓過程中,拋釉片和膠墊的接觸面總有部分稀膠水流出,考慮到浪費,因此提出刮膠水改善。
最終在不影響拋釉片與膠墊粘接強度的情況下,提出了在膠墊和拋釉片粘接過程中,拋釉片先蘸取膠水再與膠墊面完成粘接。結(jié)果改善了產(chǎn)品美觀、增加表面的清潔度,還節(jié)省了可觀的成本。