8月份,河北鋼鐵集團舞鋼二軋鋼軋鋼車間技術(shù)人員通過對軋輥磨床托瓦進行機構(gòu)改造,使砂輪片的報廢直徑從原來的650mm降為630mm,每年可節(jié)約砂輪片備件費用8萬元以上。
自“再挖一個月工資”挖潛增效活動開展以來,舞鋼二軋鋼廠軋鋼車間號召全體職工從細(xì)節(jié)著手,不放過任何一個潛力點,全力打贏挖潛增效攻堅戰(zhàn)。砂輪片消耗是該車間備件消耗大項,承擔(dān)著軋輥磨削任務(wù)的生產(chǎn)準(zhǔn)備班積極開展提高砂輪片利用率,降低砂輪片消耗工作。要求職工充分發(fā)揮聰明才智,提出“金點子”,在保證正常磨削質(zhì)量的前提下,挖掘設(shè)備潛力。
砂輪片的初始直徑為900mm,以往都是磨削到650mm左右就報廢了,因為直徑變小的砂輪片上機后,固定砂輪片的砂輪臺架會與固定軋輥的托瓦產(chǎn)生干涉,導(dǎo)致無法進行磨削,砂輪片只能報廢。一個砂輪片價格在1.3萬元左右,十分昂貴。在深入開展挖潛增效活動中,如何降低砂輪片的報廢直徑,提高其利用率,成為準(zhǔn)備班職工考慮的頭等大事。
8月初,他們查閱了大量的磨床機構(gòu)圖紙,實地進行測量比對,在磨輥過程中,對各個部件的運作進行詳細(xì)記錄;并且將報廢的砂輪片上機,查看機構(gòu)干涉情況。最終,他們確認(rèn)了制約砂輪片磨削的關(guān)鍵設(shè)備—磨床托瓦。技術(shù)人員立即組織相關(guān)人員對托瓦中產(chǎn)生干涉的部分進行改造,在保證正常磨削質(zhì)量的前提下,盡量減少機構(gòu)的干涉現(xiàn)象。
8月20日,改造后的托瓦上機運行,各項磨削參數(shù)顯示正常,并且砂輪片的報廢直徑也降低為630mm,砂輪片的利用率提高10%左右,年可節(jié)約費用8萬元以上。